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    浅析周转箱成型后尺寸缩小的原因

    2018/3/20 9:37:10??????点击:

          塑料周转箱现在已成为广大厂家仓储物流的好帮手,那么对生产厂家所遇到的一些问题,又知道多少。很多厂家反映自己按照设计尺寸生产塑料周转箱,但是周转箱成型后,它的尺寸却变小了,下面就来介绍一下周转箱成型后收缩导致的尺寸变小问题:

           1.供料不足,注塑机螺杆或柱塞磨损严重,注射及保压时熔料发生漏流,降低了充模压力和料量,造成熔料不足,喷嘴孔太大或太小,这些都会导致周转箱尺寸变小。

      2、从生产工艺方面看:增加注射压力,保压压力,延长注射时间。对于流动性大的塑料,高压会产生飞边引起塌坑应适当降低料温,降低机筒前段和喷嘴温度,使进入型腔的熔料容积变化减少,容易冷固。

      3、从注塑模具方面看:多浇口模具要调整各浇口的充模速度,最好对称开设浇口。模具的关键部位应有效地设置冷却水道,保证模具的冷却对消除或减少收缩起着很好的效果。整个模具应不带毛刺且具有合模密封性,能承受高压、高速、低黏度熔料的充模。

      4、从注塑设备方面看:供料不足,注塑机螺杆或柱塞磨损严重,注射及保压时熔料发生漏流,降低了充模压力和料量,造成熔料不足。喷嘴孔太大或太小。太小则容易堵塞进料通道,太大则将使射力小,充模发生困难。

      5、从原料本身看:原料太软易发生凹陷,有效的方法是在广东周转箱注塑过程中加入成核剂以加快结晶。

    厂家要想避免自己的周转箱出现这一问题,就应选用合理的原料,生产加工过程中也应仔细认真。

     

     



     

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